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【巴陵工匠】陈江涛:执着创新 做专业的车间“医生”

来源:岳阳县新闻网 作者:谌良柱 编辑:周兵华 2018-07-03 07:16:00
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陈江涛


陈江涛正和工人确认机器是否运转正常


陈江涛的值班记录本

红网岳阳县分站5月18日讯(记者 付琴)自1992年进入陶瓷行业,从一个车间到另一个车间,从现场操作普工到车间主任,从风华正茂到年过不惑,他将青春年华浇筑在自己的岗位;25年来,他兢兢业业工作,刻苦钻研技术,从未放松过对自己的要求,从未放弃过对事业的追求,陈江涛用他的执着、创新为公司带来了效益,也为自己的人生赢得了出彩的机会。

现任天欣陶瓷一分厂原料车间主任的陈江涛,扮演着一个“大家长”的角色。虽然车间工作枯燥,但陈江涛说,工匠精神就是要脚踏实地,一步一个脚印地把一件事情做专、做透。 

2012年,陈江涛应聘到天欣陶瓷公司,刚到公司就碰到一个个“棘手”的问题。已近半百之年的陈江涛没有墨守陈规、固步自封,工作中总有股不断创新的执着劲。

“那时候原料球磨运行负荷重,电流大,经常出现球磨供浆不上的情况。” 面对困难和问题,陈江涛凭借丰富的专业知识和实践经验,最终发现原料球石比例不合理是导致原料球磨运行负荷重的“真凶”。他立即向公司建议,改变原始的原料球石比例。但这时,他的提议却引起部分人的质疑,万一改变比例后造成损失怎么办?

经过深思熟虑,陈江涛力排众议,2013年,他与公司技术部合作,不断研究和实践,最后确定根据生产中泥浆性能及时合理调整工艺控制。以前直径为30mm、40mm、50mm、60mm四种原料球石的比例分别为2:3:3:2,他们决定增加一种直径为20mm的球石,再将五种直径的球石比例调整为7:19:8:8:8。经过改良和完善,球磨供浆不但充足,而且还有富余。泥沙量磨成规定配方的泥浆由过去的13小时缩短为12小时,球磨运行电流也从200A降到170A,这样,每台球磨机每年可为公司节约近5万度电,极大的节约了生产成本,提高了经济效益。

“活到老,学到老”——这是陈江涛的座佑铭,他虽然只有高中学历,但他始终没有放弃过学习。“我经常看一些建筑陶瓷生产工艺流程之类的书籍,定期给厂里原料车间的工人们上课。时代在进步,我们从事技术的可不能落后……”正因为他那颗热爱学习的心,才为他的不断创新奠定了坚实的基础。

喷雾塔是一个能耗较大的工段,制粉产量低,粘壁现象严重,导致瓷砖在压制成型阶段夹层较多,产品表面出现划痕缺陷。陈江涛看在眼中,急在心中。“成功是给有准备的人”,一次偶然的机会,他在书上看到一个通过调整旋片厚度改善粉料颗粒级配比的事例,他当时便决定去尝试。他将旋片从8mm调厚至10mm、12mm不断比较,经过两年时间的多次试验,最后确定使用10mm的旋片,然后再加大柱塞泵压力,这样就增加了40目-60目的粉料颗粒级配比,极大改善了喷雾塔热能利用率,制粉单位能耗也可降低5%左右,每台喷雾塔每年可节省近1000吨燃煤;同时新工艺的应用使制粉产能显著提高,由日产量410吨提高至450吨以上,此外,还改善了粉料质量,极大的降低了瓷砖表面出现划痕的几率。 

从业20多年来,陈江涛做过普工、班长、主管,再到车间主任,他收获了很多,却也失去不少。

陈江涛家住岳阳市白石岭村,虽然公司离家仅仅40多公里路程,但回家次数屈指可数,有时候为了攻克一个技术难关,他在厂里一呆就是数日,“我对得起公司,但却对不起我的家人”。 

春节时,工友们都回家团聚,他仍坚持着站好最后一班岗,是最后一个离开厂里的人。“车间里的机器都是连轴转的,离不开人,需要我们24小时待命。”在陈江涛坚定的眼神里,工厂就是他的第二个“家”,厂里的“大家伙”们犹如他的孩子,检查“大家伙”是否“健康”,是他每天必做之事,也是他最乐意的事。

虽然工作辛苦,也难照顾到家庭,陈江涛却从来没有后悔过自己的选择。有人曾问他:一辈子在同一个岗位上工作会不会很无聊? 

他说,一生只做一件事不可怕,可怕的是花了一生的时间都没能把这件事情做好。原料车间是生产陶瓷工艺中最基础的工作,底子打好了产品质量才高,陈江涛用了25年时间,专注于这个打底子的工作,他说他还将继续。

来源:岳阳县新闻网

作者:谌良柱

编辑:周兵华

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